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DM-H2钻机提高钻孔效率技术改造的分析

来源:职称驿站所属分类:矿业论文
发布时间:2012-05-11浏览:62次

  摘要:对DM-H2钻机工作参数与钻孔效率的关系进行了简要阐述。分析了造成钻孔效率低的原因及技改措施。
  关键词:钻机,钻进效率,技术改造
  一、 问题的提出:
  DM-H2钻机是我矿为吊斗铲倒堆工艺配套引进的大型抛掷爆破牙轮钻机,由美国阿特拉斯•科普柯公司生产,设计生产能力为60m/h,钻机从竖直状态以5o为一个进量,最大可倾斜到30o。空压机排渣风量45.3m3/min,钻杆直径273mm,孔径311mm,最大钻孔深度74.7m。在实际使用过程中,存在以下问题:
  1. 生产能力严重不足,实际生产能力只有25m/h,远远不能满足生产需要。
  2. 频繁出现夹杆事故,造成钻杆和钻头严重浪费,尤其是打下五根钻杆后提升更困难,需要进行技术改造。
  二、 与钻孔效率有关的工作参数:
  牙轮钻机的工作参数有轴压力、钻具转速、回转功率、排碴风量。
  正确地选择和调配工作参数,即确定合理的穿孔工作制度,对提高钻孔效率、延长钻具使用寿命和降低钻孔成本具有极重要的意义。
  一般钻孔所采用的工作制度有两种:即高轴压、低转速的工作制度(轴压为300—600kN,转速为0—150r/min)和低轴压、高转速的工作制度(轴压为150—300kN,转速为250—350r/min)。目前普遍采用的是高轴压、低转速的工作制度。
  1.轴压力与钻孔效率的关系
  钻机工作时所需的轴压力取决于岩石的机械性质、钻孔直径、钻头类型及轴承承载能力。一般情况下,轴压力增大,钻孔效率会相对提高,但当轴压力增大到一定程度时,钻进速度增加的速率变缓。这是因为轴压力过高,钻头齿牙吃入岩石较深,使牙轮的振幅减小,削弱了冲击破碎效果;并且,轴压力过高还会恶化孔底排渣状况,降低钻速,加速钻头轴承的磨损,甚至折断牙齿,降低钻头寿命。因此,对于钻凿一定性质的岩石,需要选择一个合理的轴压力。
  2.钻具转速与钻孔效率的关系
  钻进速度不仅与轴压力有关,而且与钻具的转速有关。实践表明,在一定转速范围内,钻进速度随钻具转速的增加而增加。但是,转速过高时,钻进速度下降,而且会引起回转机构的强烈振动或造成机件的损坏。关于钻具的最优转速问题,国内外都在进行试验探讨,并提出了各种不同的看法,实践钻孔作业过程中要根据岩石的性质和其他参数互相匹配。实践证明,钻具的转速不能超过200r/min,DM-H2钻机的钻具最大转速为150r/min。
  3.回转机构的输出功率与钻孔效率的关系
  回转机构的输出功率主要消耗在以下几个方面:使牙轮滚动和滑动破岩所需的功率;牙轮滑动时,用于克服牙齿与孔底的摩擦力所需的功率;用于克服钻杆、钻头与孔壁的摩擦力所需的功率;用于克服钻头轴承的摩擦力所需的功率等。这些耗功因素都与岩石的物理机械性质、钻孔直径、钻具施于孔底的轴压力、回转速度、钻头的结构型式及新旧程度、孔底排渣状况诸因素有关实际上,由于在钻孔过程中负荷频繁波动,特别是当发生卡钻事故或卸钻杆时,需要的回转扭矩往往达到正常钻孔时的3倍以上。因此,回转机构原动机的功率及机件的强度都应设计得足够大,以便在正常钻孔时,只使用额定功率(扭矩)的三分之二左右,而处理卡钻或卸钻杆时,则利用原动机的过负荷能力。
  4.排渣风量与钻孔效率的关系
  排渣风量的大小对钻孔速度和钻头的使用寿命影响很大。实践证明,增大排渣风量,可以有效地清除孔底岩渣,避免大颗粒岩渣的重复破碎,降低不必要的能量损耗,从而提高钻孔速度;增大排渣风量,能够有效地冷却钻头,减少钻头的磨损,延长钻头使用寿命;增大排渣风量,实排渣干净,可以增加有效孔深,减少超深量,提高钻孔利用率。
  钻孔作业时,要求排渣风量使回风速度必须大于最大颗粒岩渣在孔内的悬浮速度。
  回风速度可按下式计算:
  式中:v—回风速度,m/s。
  b—最大岩渣颗粒,mm。
  γ—岩石密度,t/m3。
  合理的排渣风量按下式计算:
  式中:v—回风速度,m/s。
  Q—排渣风量,mm。
  D—孔径,m。
  D—钻杆外径,m。
  a—漏风系数,1.1—1.5
  三、技改思路及措施
  通过分析,认为原设备配套的空压机排渣风量偏小,造成排渣困难,出现二次破碎情况,钻孔效率低;同时,空压机排渣风量偏小,孔深时岩粉吹不上来堆积在孔的中间,出现夹杆现象;另外钻杆直径偏大,而钻机提升力偏小,钻杆重量大造成提升困难,也容易造成夹杆。所以对钻机进行了如下改造。
  1. 更换钻杆
  将原来外径273mm的钻杆改为外径235mm的钻杆,减轻钻杆自重,同时增大环形空间,防止夹杆现象的发生。
  2. 更换空压机
  更换钻杆后,环形空间增大,需更换较大的空压机,加强排渣能力,提高钻孔效率。
  3. 空压机排量的确定
  我矿岩石密度约为2.85吨/立方米,最大岩渣颗粒8mm。
  根据回风速度计算公式回计算风速度:
  根据排渣风量计算公式计算更换钻杆后需要的排渣风量:
  根据计算,需要空压机排量为65.5m3/min。
  因为现在普遍采用大排量的空压机以提高排渣效率,又是打斜孔,孔又较深,环形空间增大,所以选择了空压机排渣风量为76.4m3/min,经过实际使用,证明了钻孔效率有了明显提高,小时钻孔能力达到了51.62米,达到了预期的目的,满足了生产的需要。
  参考文献:
  【1】赵德君.提升机碟形弹簧的制造与热处理[J].矿山机械1997,(06).
  【2】杨康.KY-1型地下牙轮向下扩孔钻机[J].凿岩机械气动工具1997,(11).

《DM-H2钻机提高钻孔效率技术改造的分析》

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文章名称: DM-H2钻机提高钻孔效率技术改造的分析

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