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来源:职称驿站所属分类:机电一体化论文 发布时间:2012-06-14浏览:55次
【摘要】:介绍了萍乡轧钢厂高棒线4台直流主电机扩容改造过程,主电机改造实施步骤及调试方法。
【关键词】:主电机;控制系统;改造
1、扩容背景
萍乡轧钢厂高棒线于2002年投产,产品规格主要是φl0~4Omm圆钢和热轧带肋钢筋,年设计能力60万t,钢筋产能逐年增加,到2010年产材产量已超过90万t,产能已达100万吨。随着切分轧制水平的逐渐提高,加热炉的加热能力成了制约产量的重要因素,同时加热炉的使用寿命也基本到了极限,生产中经常需要闷炉达到所需钢温。2010年公司决定对加热炉进行翻建改造,使加热能力达到了年产140万吨的能力,这样主电机能力不足就成了影响产量的主要因素,为此与加热炉改造同步对经常过负荷的13号、l5号、17号、18号轧机的主电机进行扩容改造就成了较好选择。
2、轧线设备改造简介
萍乡轧钢厂高棒线共有l8台轧机,由18台他励直流电动机驱动,改造前l~4号轧机电机的功率为650Kw,600/1300r/min,5~l8号轧机主电机的功率为950Kw,600/1300r/min。主电机均选用励磁回路不可逆,电枢回路可逆的控制方式。控制装置采用美国GE公司的DV300调速装置。
根据轧制工艺要求及改造前后生产实际情况,决定对13号、15号、17#、18号四台主电机进行扩容,其它电机保持不变。同时根据DV300的实际使用情况不理想,对比我厂高线在线的西门子调速系统使用情况,决定所有轧机改为西门子6RA70直流调速装置控制。当然还进行了其它的一些必要的配套设备的改造,这里仅谈轧机电机的扩容改造。
2.1直流传动控制系统的构成
改造后6RA70仍然通过profibus-DP网络与轧机控制系统GE-9070相连,由GE-9070对轧制进行控制,通过18架轧机间的级联控制,1~11号轧机架之间的微张控制,1l~18号轧机之间活套控制等,为l8台直流主电机控制提供相应的控制值。系统配置见图1。
图1系统配置
2.26RA70调速装置的结构及特点
6RA70调速装置是全数字直流调速装置,是西门子公司的较高级的直流调速装置,功能强大、控制可靠、结构紧凑、维护方便,6RA70系列整流器采用全数字紧凑型整流器,该装置的主回路采用三相桥式反并联电路,励磁回路为单相半控桥电路。该系统为逻辑无环流可逆方式,可实现频繁的正、反转操作及电能逆变,具有四象限运行的机械特性。其调速系统框架如图2所示。
3、改造内容
3.1功率增大
原13号、15号、17号、18号主电机功率均为950Kw,转速范围0~600/1300r/min,由于轧制带肋钢筋切分工艺越来越成熟及公司对产能提高的要求,部分主电机负荷实际上超过了100%,在此基础上进一步扩能。如何扩,从改造前的生产实际数据及轧制工艺特点分析,确定对轧制力较大、速度响应要求高的13号、15号、17号、18号主电机进行扩容,其它机架轧制过程中负荷还有一定余量,可以不进行扩容。扩多大呢,根据轧制切分工艺所提供的轧制力、输出转矩、转速等极限参数,充分考虑实现140万吨实际产能的要求和品种结构,最后确定选用电机功率1300Kw。
3.2转速基本不变
考虑到电机扩容后的轧机安全系数、轧机减速机、接手等负荷情况,并且不增加更多的投资,减速机不进行改造,结合轧制出口速度和产能提升量,最后确定电机基速略为提高,由原0~600r/min提升为0~650r/min,弱磁升速范围不变。
3.3调速系统更换
为了提高产能、稳定生产、减少故障,这次改造在扩容同时,将原所有轧机调速系统GEDV300更换为西门子的6RA70.
4、硬件改造方案实施
4.1四台主电机的改造方案的实施
4.1.1电机地脚基础下沉及电机安装
因改造后电机体积增大,减速机不变,所以须重新浇注底座,对比电机图纸与实物,最后确定地脚下沉150mm,该项工作在改造停机后立即进行,从开挖到浇注保养,然后电机安装,共进行了15天。
4.1.2整流变压器的增加
四台电机扩容后比原来增加了1400KW功率,扩容前由2台整流变提供电力,扩容后两台整流变将超负荷,考虑到安全运行的需要,利用原有的2台整流变供13#、15#使用,增加1台4000KVA整流变供17#18#使用,这样既减少了投资,又满足了使用要求,同时留有一定的余量。
4.1.3 调速系统的更换
GEDV300与SIEMENS6RA70系统性能、结构相近,更换较为方便,只需对应相关功能端子重新对接,加上相应传动网接口卡,就可完成这两种调速系统的硬件更换改造。
4.1.4更换可控硅和快速熔断器
由于原来950kW电机扩容为1300KW,所以功率柜可控硅和快速熔断器必须更换,可控硅由1500A扩容为2200A,快速熔断器换为800V/1600A-1.0。
4.1.5更换进线断路器
原进线框架式万能断路器更换为智能断路器RMW1-3200/32500A,辅助电源AC220V,容量扩大的同时增大了操作的可靠性和灵活性。
4.1.6励磁电流的调整
原950kW电机的励磁电流为34A,而1300kW电机励磁电流为32A,由于电流相差不大,额定电压均为220V,直接通过调整励磁电流板就可以满足使用要求。
4.1.7更换空冷器电机及线路
由于电机功率及体积增大,空水冷却背包电机也由15KW扩容至22KW,为此加装风机电缆VVR4*4。
5.电机调速系统调试
硬件全部安装到位后,进行系统调试,顺序如下:
5.1外部条件确认:所有进出线端子无短路;确认所有外部接线正确无误;外部供电电源送电,测量电压正常;合6RA70装置控制电源,确认无打火、糊味等现象,恢复装置参数至出厂设置;确认24V稳压电源的电压及输出极性;送柜内风机电源,并确认风向向内;送电机风机电源,确认工作正常,调整风机热保护器;端子信号逻辑关系(轻重故障、合分闸信号等)的模拟测试,确保动作逻辑无误。
5.2装置参数的设置和优化
5.2.1电机参数设置(供电、铭牌数据)
5.2.2实际速度参数设置(选编码器反馈、参数输入)
5.2.3励磁检查
5.2.4电流环优化、速度环优化
5.2.5电机空载运行考核
5.2.6带机械运行进一步手动优化。
以上电机扩容改造,从确定改造方案、定制到实施完成前后历时半年多。其中改造实施过程历时20多天,包括电机地基下沉浇注、安装、调试等过程。以上改造是利用加热炉改造翻建时间同步进行,主要依靠维修厂电气人员自己的技术力量完成。新购进1300kW电机4台,更换了4个功率柜的可控硅、4台断路器以及一些备件,就实现了4套轧机扩容改造,原有的4台950KW电机、可控硅以及空水冷却器等刚好可以作为其它机组的备件,充分利用没有浪费。
5、结束语
改造完成到现在,运行将近一年,效果良好,我厂高棒生产线的机时产量比扩容前有了很大提高,现在年产能已由100万吨提高到140万吨。通过实施加热炉改造、电机扩容,打破产能瓶颈,真正投资少见效大,使全线设备都发挥了潜能,设备利用率大大提高,达到了改造的目的。同时锻炼了技术队伍,技术人员以及维护人员在对设备的维护、故障分析、调试方法、方案选定的技能方面有了较大提高,为高棒线的稳产高产打下了良好的基础。
《浅析轧钢厂扩能中的轧机电机扩容改造》
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文章名称: 浅析轧钢厂扩能中的轧机电机扩容改造
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