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湫湖泵站单机组事故停泵水锤计算分析

来源:职称驿站所属分类:机械论文
发布时间:2012-12-19浏览:35次

  摘要:本文通过对已建湫湖泵站单泵机组事故停泵水锤的计算分析,指出在水泵突然停电、出口蝶阀动作情况下,蝶阀设定10s的关闭时间能满足机组安全性,同时存在最佳关闭时间3.2s;在水泵突然停电、出口蝶阀拒动作情况下,机组存在危害性停泵水锤和飞逸转速,提出了水锤防护措施,供类似泵站设计和运行管理时参考。

  关键词:单机组,事故水锤,计算分析

  1 引言

  水锤,又称水击,是压力管道内流体运动速度骤然变化而引起的水压瞬变过程,是流体的一种不稳定状态[1]。泵站运行时突发事故,若不及时关闭阀门,则管道系统将产成事故水锤以及机组逆转,流速过大时还会损伤水泵机组。因而进行事故停泵水锤计算分析,以获取事故停泵瞬态特性参数,对泵站的设计和管理运行均具有一定的指导意义。

  湫湖泵站为国家拉动内需大型泵站更新改造第一批项目,位于江苏省南京市溧水县湫湖灌区,是溧水县引提石臼湖水源补给山丘区农业用水的一座中型灌溉站。泵站采用单级离心泵机组,设计净扬程35.5m,总设计流量15m3/s,共13台套,其中1#~12#机组两两并联,13#单泵单管,机组水泵型号为KQSN700-M14,配套电机功率630 kW,额定转速990r/min,进出水管采用铸铁管,公称直径0.7m,并联机组出水管道公称直径1.0m,管路长约200m。泵出口处设置两阶段液动蝶阀,液动蝶阀型号为SD342X软密封法兰伸缩蝶阀[2],设定的初始关闭时间为10s。

  本文采用特征线法[3]分别计算分析湫湖泵站第13#机组事故停泵液动蝶阀保护和液动蝶阀失灵状况下的水力过渡过程,为类似泵站的设计及泵站的运行管理提供参考。

  2 水锤分析的计算方法和数学模型

  2.1 水锤计算的特征线法

  因流速与水锤波速相比其值较小,故忽略上述方程组中一些较小项,并用流量代替流速,在特征线 的约束下将水锤基本方程组转化为常微分方程:

  沿正负特征线采用一阶近似的有限差分法,将(1)、(2)两式转化为:下标 表示时段末,下标 表示第 断面。

  2.2 水泵端边界条件及求解

  2.2.1水泵全特性表示

  水泵在事故停泵过程中会经历水泵工况、制动工况、水轮机工况,因而涉及到水泵的全特性曲线,全特性曲线采用苏特曲线表示:

  式中 分别表示水泵转速、流量、扬程、转矩的无因次量。

  2.2.2水泵端边界条件联解

  将水泵工作状态方程式、水泵扬程方程式、水泵机组惯性方程式、出水管路方程和连续性方程联立可得水泵端边界条件的数学模型:

  方程组(5)是含有两个未知量 的非线性方程式,可采用牛顿—莱福逊法[4]迭代求解,其具体求解过程见图1。

  3 停泵水锤计算成果及分析

  用Matlab7.0编制程序[5]分别数值模拟了有蝶阀保护和无蝶阀保护时事故停泵的瞬态特性。

  3.1 水泵突然断电,出口液动蝶阀动作。

  为防止水流倒灌导致机组反转直至飞逸,在水泵出口装设两阶段液动蝶阀,蝶阀先快关,后慢关。蝶阀的关闭规律对水锤影响较大,关阀时间短,可以有效的避免水泵反转,但引起的出水管压力值较大,可能造成出水管的破坏,而关阀时间长虽可以缓解出水管所出现的最大压力值,但易出现水流倒灌,水泵反转,对机组不利,因此,有必要寻找到一个合适的关阀规律,既可以缓解出水管的压力升高值,又可以避免水泵倒转对机组造成的损害。

  3.1.1 液动蝶阀关闭时间 图2 事故停泵水泵瞬态特性

  由图2可以看出,碟阀3s关闭的情况下,在约1.2s的时候,水泵流量为0,此时转速为470r/min,3s时蝶阀全部关闭,水泵流量为0,此时转速为276r/min,之后由于蝶阀全部关闭,水泵流量恒定为0,水泵叶轮将在机械摩擦等各种损失的作用下,逐步停止转动,直至转速为0.。整个过程机组不会反转,过渡平稳,出现的最大逆流流量为-0.128m3/s,为额定流量的0.107倍。

  出水管路各断面流量和压力变化过程如图3和图4所示。从图中可以看出,当蝶阀全部关闭后,出水管各断面的流量和压力以波动的方式往复变化,在水力摩阻的作用下,流量逐步回归为0,压力逐步稳定在一个定值,其中蝶阀出口断面压力变化最剧烈,出现的最大负压为79m,出现的最大正压为52.5m,最大负压约为水泵出口额定压力的2倍,超过了规范中要求的1.5倍。

  3.1.2 液动蝶阀关闭时间 图5 事故停泵水泵瞬态特性

  由图5可以看出,蝶阀10s关闭的情况下,在约3.2s的时候,水泵流量为0,此时转速为250r/min,10s时蝶阀全部关闭,水泵流量为0,此时转速为84r/min,整个过程机组没有反转,过渡平稳,出现的最大逆流流量为-0.2m3/s,为额定流量的0.167倍,出水管路并未出现负压,如图6所示,整个过程出现的最小压力为5m,满足规范要求,同时保证了出水管道的安全。

  由此可见,存在一个合适的关阀时间,使得蝶阀在关闭的同时,水泵转速刚好为0,因此采用10s关闭是偏安全的。

  3.2 水泵突然断电,出口液动蝶阀拒动作。

  3.2.1 蝶阀拒动作水锤计算分析

  由图7可以看出,由于动力机突然断电,水泵扬程、流量、转速、扭矩均迅速下降,在约2.5s时水泵的流量为0,此时扬程达到最小值约5m,转速约300r/min,为额定转速的0.125,扭矩为额定扭矩的0.073,之后水开始倒流,水泵进入制动工况,水泵扬程和转矩开始增加,而转速进一步下降,在约4s的时候,水泵转速降为0,之后水泵进入水轮机工况,并且在约11s的时候,各物理量趋于稳定,水泵进入飞逸工况,飞逸转速为额定转速的1.192倍,此后水泵扭矩为0,逆流流量为1.05m3/s,为额定流量的0.875。期间水泵达到的最大反转速度为额定转速的1.224倍,超过规范中规定的1.2倍[6],水泵达到的最大逆流流量为额定流量的0.936。这种情况将会对水泵机组造成较大的损害,必须采取必要的防护措施。

  3.2.2 蝶阀拒动作水锤防护措施

  为了避免出现事故停泵,液动蝶阀断电拒动作,造成严重后果,可以采取以下3种防护措施:

  (1)液动蝶阀增加备用电源,因此在水泵发生事故停转后,仍能有效控制阀门的关闭时间,消除水锤危害。

  (2)在出水管末端装设拍门和进排气管,即使在液动蝶阀卡住时,仍能有效断流,防止出水池内水倒流,管道中剩余的水全部流出水泵,历时较短,不会造成水泵长时间反转。

  4 结论

  (1) 通过蝶阀保护的停泵水锤数值模拟,说明湫湖泵站液动蝶阀的关闭时间控制在10s左右,既可以有效降低出水管道中出现的较大压力,也能保证机组不发生反转。

  (2) 通过蝶阀关闭规律的计算分析,证明存在最佳关阀时间3.2s,即在闸阀全部关闭的同时,水泵转速刚好降为0。

  (3) 通过对蝶阀拒动作停泵水锤的数值模拟,得出水泵飞逸转速,并提出防止水流倒灌的有效措施,为类似泵站的设计和泵站的运行管理提供参考。

  参考文献(References)

  [1] 刘超.水泵及水泵站[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 20023.

  [2] 江苏省南京市溧水县湫湖泵站更新改造工程初步设计报告[R]. 南京:南京市水利规划设计院有限责任公司, 2009.

《湫湖泵站单机组事故停泵水锤计算分析》

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文章名称: 湫湖泵站单机组事故停泵水锤计算分析

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