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来源:职称驿站所属分类:电子技术论文 发布时间:2015-03-18浏览:39次
论文摘要:在油田中,利用天然气代替柴油作为发动机燃料,不仅原料提供方便,缓解柴油资源短缺问题,而且大幅降低燃料成本,减排效果理想,以气代油,成为油田迫切的希望。本文通过对一台12V190天然气机模拟现场应用的试验基础上,系统地研究了钻井动力用天然气机各工况运行情况及性能参数,分析了试验中出现的异常情况,充分验证了钻井动力用天然气机的可行性。通过试验总结提出了改进措施,确定了适合钻井动力用天然气机的优化配置及型式。
论文关键词:职称论文发表,天然气机,动力性,性能试验,优化配置
作者单位:牟德强(胜利油田胜利动力机械集团有限公司,山东东营257032)
孙佳俊(胜利油田胜利动力机械集团有限公司,山东东营257032)
刘庆雷(胜利油田胜利动力机械集团有限公司,山东东营257032)
1前言
现在,油田钻井使用柴油成本高,油田内部支持以气代油节能减排,降本增效。同时,从油田反映使用双燃料机组情况来看,减排和节支效果不太理想,更倾向于用纯天然气机组。开发钻井动力用天然气机的目的是在满足钻井动力性要求的情况下,利用天然气作燃料,最大限度地降低钻井成本,实现节能减排、清洁生产。如果钻井动力用天然气机经验证性能可完全取代柴油机,那么会在油田进行全面普及,将开创油田钻井新局面,使油田经济效益和社会效益双丰收。本文通过对一台12V190天然气机的性能对比试验,模拟钻井动力性能需求变化,系统研究了各工况机组参数变化,验证了钻井动力用天然气机的可行性。通过优化配置和改善燃气控制、调速等系统,初步确定和设计出适合钻井动力用的天然气机基本配置及型式。
2正文
2.1柴油机井队应用现状
大部分井队配置3台柴油机,驱动2台泥浆泵、一台发电机、转盘和压缩机,适合于“三开”钻井作业。12V190柴油机配置现在多采用2台1000kW加上1台882kW,认为阶梯型功率配置节能。1500r/min的柴油机实际使用转速空车时在1350r/min,带载后的转速在1250~1300r/min。作业中突加负荷转速最低一般降到1130r/min,最大转速下降量为160r/min。据考察,柴油机运行点常在外特性线上。负荷突增幅度最大的工况为提钻,此时柴油机不带注水泵,只带电机,柴油机从200kW突加450kW,达到了650kW。在竖井架和撤井架时用单台柴油机工作在1000r/min。因此,通过对钻井时柴油机应用现状的了解,针对12V190天然气机进行了模拟试验。
2.212V190天然气机有关参数和配置
表1发动机有关技术参数和配置
型号T12V190Z D
型式四冲程、V形、增压中冷
气缸数12
气缸直径,mm190
活塞行程,mm210
总排量,L71.45
活塞平均速度,m/s7
活塞压缩比(8~9):1
旋转方向逆时针(面对输出端)
起动方式24V直流电机起动或气马达起动
点火方式火花塞电点火
点火次序1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12
点火系统Altronic CD200的数字点火系统
燃气控制系统EGS控制系统
2.3试验过程
(1)不同转速情况下,机组所能达到的最高功率,以及在最高功率时对应的增压器转速和缸排温。
备注:图中数据为机组试车中调整后的性能参数。
试验过程中,转速1150r/min-1450r/min时,最低功率650kW,最高功率750kW,各工况功率的提升主要受增压器喘振影响,增压器喘振时转速范围47000~5000r/min左右,最高功率时增压器压比在1.8-2.0。1200r/min-1450r/min点火提前角为42度,1150r/min点火提前角降为38度,主要因为1200r/min-1450r/min时,排温较高以控制排温为主,而1150r/min时缸温较高,因此减小点火提前角,以控制缸温为主。
(2)相同扭矩(4350N.m)情况下,缸排温随转速变化的各工况情况。
试验过程中,机组转速由1450r/min逐渐降低到1150r/min运行。1450r/min时节气门开度为18,过量空气系数为1.59,但在1400r/min时出现变化,节气门开度为20,过量空气系数为1.57,节气门开度增大而过量空气系数减小,主要是因为在1400r/min时发现1~6缸缸温低做功差便将左混合器空燃比调大,混合气浓度加大造成的;1350r/min时过量空气系数为1.57不变,而节气门开度减小到17,主要是因为此时受增压器影响功率只加载到680kw,相比1400r/min750kw时降低70kw,节气门开度便减小;1300r/min、1250r/min、1200r/min这三个工况运行稳定,节气门均为20,过量空气系数1.55,功率720kw;1150r/min节气门开度不变20,功率为750kw,此时燃烧更加充分,因此过量空气系数增大为1.57。
执行器开度范围在6°~50°,现场试验中正常运行时执行器开度最大只能达到20°,节气门只打开1/2开度;过量空气系数在1.55-1.59,再降低混合气浓度,发动机运行不稳定,瞬时转速波动大,在现有的负载特性下转速容易跌到1150r/min附近。
(4)改进后的钻井动力用12V190天然气机
通过模拟对比试验,对配钻井动力用天然气机进行了改进和优化,型式如图4。
图4改进后的钻井动力用12V190天然气机
改进后的钻井动力用12V190天然气机,不仅在机械配置方面进一步优化,而且采用AltronicCD200的数字点火系和EGS燃气控制系统,提高响应速度和现场适应性。
2.3试验分析
(1)试验中,转速范围1150r/min-1450r/min,机组宽转速负载工作运行在高功率时,增压器工作在喘振区,限制了机组加载功率,但各工况运行最高功率均能达到650kW以上,可以满足井队现场的动力应用;
(2)试验过程中,节气门开度一直保持在最大开度的二分之一左右,但突加负载转速下降时节气门却能够打开到最大开度,运行中节气门开度打开不够理想可能与混合气浓度有关,因此,钻井动力用天然气机燃气控制系统必须实时响应快,空燃比调节精确;
(3)点火提前角不变的情况下,随着转速的提高,天然气机的排温不断升高,排温过高会使机组的气阀、缸盖以及增压器的使用寿命大大降低,影响整机的稳定性和可靠性,因此钻井动力用天然气机需优化配置,降低排温,如采取加大凸轮轴气门重叠角、使用预燃室火花塞等措施;
(4)随着工况的变化,缸排温也不断变化,因此实际应用中采用数字点火系统,进行单缸温度调整和突加负荷后的整体点火滞后调节,防止爆震情况发生以及由于单缸缸排温异常而影响整机性能;
(5)通过模拟试验和现场情况对比,调速系统需能够对负荷突增做出快速响应,瞬时转速下降率不超过15%,转速调节范围应覆盖1000~1400r/min;
(6)由于天然气热值高,活塞压缩比选用范围最佳在(8~9):1,同时,根据模拟对比试验凸轮轴气门重叠角范围40°~50°,增压器匹配要选用其高效率区间转速范围在40000~50000r/min的型号;
(7)根据现场应用情况,钻井动力用天然气机要采用气动预供油系统和气启动系统。
3总结
本文通过对12V190天燃气机的模拟对比试验,分析研究了天然气机做动力应用钻井的现状以及对燃气控制系统、调速系统等配置的要求,并根据模拟试验改进和优化了T12V190天然气机,确定了活塞压缩比、凸轮轴气门重叠角、增压器转速等最佳范围,为钻井动力用天然气机的研究、优化及应用推广提供了依据,奠定了基础。
参考文献
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2 王忠诗. 12V190ZDT-2型天然气发动机的增压技术[J]. 石油机械, 1992, (07)
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4 Joe kane, 张晴岚. Alco270系列发动机[J]. 国外内燃机车, 1982, (03)
5 王晓元. 天然气发动机-发电机组[J].国外内燃机车, 2000, (03) .
《职称论文发表钻井动力用天然气机研究及优化》
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