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来源:职称驿站所属分类:建筑设计论文 发布时间:浏览:35次
一、底模支撑系统
三层排架支撑体系支撑时,为保证钢管处于轴心受压状态下受力,在排架顶端与底部配有顶托和底座,通过对顶托和底座支撑部分长度调节保证立杆体系全部采用对接连接,确保轴心受压,保证立杆承载能力。
本工程采用的立杆顶托宽度为150mm,在顶托内两侧布置2根50mm×50mm的木方,钢管大楞正好布置在木方中间被卡紧,顶托与竖向钢管连接后外露部分距离应严格控制在150mm之内。
每根立杆下均设置底座,底座安装在立杆根部,防止立杆下沉,并将上部荷载分散传递给下层楼面。底座采用脚手架上使用的可调垫座,由150mm×150mm×8mm钢板、立杆管、可调式螺杆、手柄螺母等组成,垫座与竖向钢管连接外露部分距离应控制在200m之内。
为增强整个钢管排架体系侧向刚度,要求水平杆与框架柱抱紧,或与剪力墙抵紧,使整个排架体系与结构相连,同时在架体中部设置一道水平剪刀撑,加强整个排架支撑体系的稳定性。
二、下层模板支撑系统
由于转换层结构模板支撑的荷载较大,3层排架体系立杆所承受的荷载,对2层结构以及地下室顶板的支撑系统的影响可简化为均布荷载计算,以3层楼面中间最大的一块厚板为计算区域,共需要1500根左右立杆,面积约为470m2。本工程2层楼面排架体系计算时,考虑到2层楼面设计时活荷载为10kN/m2,计算时应按47.85-10=37.85kN/m2折减,通过计算,2层结构自身强度不能满足要求,2层结构模板支撑必须予以保留,并按每根立杆承受13.767Kn以上荷载设置支撑系统。本工程实际施工中保留了2层及地下室顶板结构的模板支撑,并按3层转换层结构模板支撑立杆的间距设置支撑系统。
5.侧向模板支撑
1600mm厚板侧边模板采用18mm厚木胶合模板,50mm×100mm木楞@300mm,外横楞采用双根φ48×35mm钢管,下端及上口离侧模边50mm,中部间距@500mm,φ16mm对拉螺栓间距为@500mm双向,并与板内水平钢筋焊牢。
为确保转换层支撑模板的强度和整体稳定性,我们对支撑顶托与底座连接单元进行了破坏性试验,为模板设计提供参数,以1kN/s的速度均匀加荷,检测其承载能力能否达到产品性能要求,试验数据如表1所示:
同时在现场按模板设计方案模拟搭设2.75m×2.2m区域的支撑排架,进行堆载试验验证试验采用钢筋堆载,荷载按设计荷载51kN/m2的1.5倍,即76.5kN/m2考虑,分5次进行加载,每次持荷时间为23h,堆载结束后持荷2h。用百分表对各阶段进行横杆挠度和立杆压缩变形、垂直度的检测,经检测均符合设计和验收规范的要求。
三、钢筋绑扎的相关措施
1.转换层厚板区域用钢量较大,直径较粗对于粗。直径钢筋和暗梁上部钢筋,在框支柱和剪力墙边缘柱的范围内向下延伸2.80m的弯头钢筋连接,均采用了剥肋滚压直螺纹钢筋连接技术。
2.在厚、薄板交接处加腋部位等应力集中区域增加抗裂钢筋,控制混凝土裂缝产生。
3.对于板内暗梁部分箍筋,征得设计同意,改为U形开口箍筋,梁筋绑扎完成后即电焊封闭。钢筋绑扎完成后经见证取样试验和隐蔽验收合格后进行混凝土浇筑。
3.混凝土施工
(1)配合比设计
转换层C45商品混凝土,采用“双掺”技术,在保证强度的条件下尽可能减少水泥用量,经多次试配确定混凝土配合比为:42.5水泥:砂:石:水:JMⅢ:矿粉:粉煤灰=370:653:1088:180:32:46:46转换层混凝土在高温季节浇筑,初凝时间控制在8~10h。
(2)混凝土浇筑和养护
为保证模板支撑架体稳定,转换层混凝土浇筑在2层墙柱混凝土强度满足要求后进行。根据本工程特点,混凝土浇筑以变形缝为界分段一次浇筑完成,每段混凝土均由转换层中间向两边对称进行,厚板区域分3层浇筑,第1、2层厚度控制为600,第3层为400同薄板一起浇筑。
根据大体积混凝土抗裂计算确定,在厚板区域及加腋部位混凝土初凝后即采用1层塑料薄膜和2层草包进行保温保湿覆盖,其余400mm薄板区采用1层塑料薄膜覆盖,同时减缓侧模的拆模时间,浇水保湿养护14d。
(3)测温和裂缝控制
转换层大体积混凝土测温根据厚板区块设置6个测温区段,每个区段布置一个测点,并沿高度方向设3个不同高度的测温位置进行测温根据监测要求在混凝土温度上升阶段每2h测定一次,温度初期下降阶段每4h测定一次,同时监测大气温度整个测温工作从混凝土浇筑12h后持续12d。
根据监测结果,测温3d后实测中心最高温度为73℃,与理论计算70.4℃基本吻合,之后混凝土内部温度呈由高向低发展趋势逐步下降最终根据测温结果,混凝土表面与室外最低大气温度相差小于20℃后,拆除保温层,确保在整个养护期间混凝土表面与中心温差以及保温层拆除后表面与大气温差始终小于25℃,满足规范要求,有效地控制了混凝土内部裂缝的产生。
四、结束语
在下部为大开间柱网轴线,上部为小柱网或剪力墙结构的高层建筑中,且上下柱网轴线无法对齐的情况下,采用厚板结构转换层,结构布置较为简单,较好地解决了上部结构荷载的有效下传问题。采用普通钢管排架支撑加上可调式顶托和底座,形成轴心受压体系,可大大提高支撑排架的承载能力,通过设置纵横向剪刀撑和水平剪刀撑可有效地控制侧向变形,增强排架的整体稳定性,选取适当的浇筑方式和路线,可确保厚大结构混凝土一次浇筑完成。对于一次浇筑厚板结构混凝土,通过优化混凝土配合比,加强混凝土浇筑养护,进行信息化施工,可有效控制混凝土早期收缩裂缝和后期有害裂缝的产生。
参考文献:
[1]建筑施工脚手架实用手册.北京:中国建筑工业出版社.
[2]高层建筑施工手册.北京:中国建筑工业出版社.
[3]高层建筑混凝土结构技术规范.JGJ3-2002;北京:中国建筑工业出版社.
[4]唐兴荣.高层建筑转换层结构设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社.
《厚板结构转换层的施工技术》
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文章名称: 厚板结构转换层的施工技术
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